老苏服务日记
11月4日 晴
当晨曦初露,温柔的晨光洒落,我便已享用了家人精心准备的温馨早餐。她深知,昨日傍晚送达的那台亟待修复的拖拉机,今日务必恢复运作,以免误了机主秋收秋种。
餐后,我换上整洁的工作服,将拖拉机缓缓驶入维修工位,随即着手进行“断腰”作业,更换其离合器。
对于众多维修同仁而言,更换拖拉机离合器无疑是项浩大工程,皆因拖拉机独特的构造——无大梁支撑,发动机油底壳与变速箱箱体紧密相连,构成了拖拉机的主体框架。若要触及离合器,非得将发动机与变速箱的连接处精准切割开来不可,这无疑是对缺乏专业工具的维修人员的一大考验。
然而,得益于我早年自主研发的专用维修小车与导轨,此番“断腰”操作于我而言,不过是手到擒来。我熟练地拆开烧损的离合器,取出之前备用的拖拉机面条轴,装上副离合器摩擦片,精准对准发动机飞轮中心的6204轴承。随后,我双手稳稳抱起新离合器,对准飞轮上的螺丝孔,在机主的默契配合下,将离合器稳妥安装到位。接着,我拆下离合器上的三个限位插片,更换全新的主、副分离轴承,仔细清理离合器仓室。在机主的协助下,我将断开的发动机与变速箱沿导轨缓缓后推,直至合龙,再逐一安装好电路、燃油油路、液压油路、水管及空调等附件。而后,我爬进车底,拆除自制专用轨道与维修车,精心调整好主、副离合器的分离间隙,装好前驱传动轴。待我爬出车底,为拖拉机加注了防冻液和方向专用油后,便通电试机。
发动机运转平稳,左右转向灵活自如,主、副离合器分离与结合均正常,所有档位挂接顺畅,无丝毫异常。
机主欣然将拖拉机驶离维修工位,满面笑容地夸赞道:“这新离合器踩着比旧的轻松多了!我本想着得耗上一天,没想到你半天就搞定了,真是又快又好!”
我围着拖拉机仔细检查,确认无跑冒滴漏现象后,再三叮嘱机主安全第一,务必坚持每日“三查”。
午餐过后,我接到安徽跨区作业的友人电话,称他的拖拉机在附近作业时漏油熄火。我迅速驾车赶往现场,经查是一缸高压油管破裂漏油所致。不同于以往的国二高压油管,即便一缸破裂,其他缸仍能继续工作;而高压共轨系统一旦有任何一缸漏油,轨压便会瞬间消失,导致车辆无法启动。遗憾的是,我的服务车上并未备有相同型号的油管,于是连忙联系公司派员送管更换,终于使车辆恢复正常。
我返回又驾车到县城,与公司老总一同前往农行办理业务。归来后,我就着手清理维修场地,为迎接下一场维修挑战做好充分准备!
2024年11月4日晚
匆草于芙蓉
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